杂志汇教育科学博览

优化注水系统节点管理 降低注水能耗

作者:陈 敏 李新平(中石化胜利油田分公司孤岛采油厂 山东东营 257231)

陈 敏 李新平(中石化胜利油田分公司孤岛采油厂 山东东营 257231)

摘要:针对注水局部区域压力高,注水负荷不匹配,注水能耗较高的生产实际,集输大队成立绿色节能管理小组,加强各环节生产运行过程的节能管理。优化垦西注、孤一注注水机组运行参数,优化改造孤二注、孤四注生产工艺流程,同时对孤三注区域实行“避峰填谷”工作机制,最大限度的节约注水电费。通过配套注水节能工艺措施实施,为降低大队生产能耗奠定良好基础。

  关键词:注水系统 节点管理 注水能耗 节约 注水电费

1、产生背景

集输大队注水系统管理着9座大型离心泵站,1座污水处理站,担负着整个孤岛油田和垦西油田的注水任务。装机容量78400kw,设计能力8450×104m3/a,目前运行19台注水泵,注水干线43条,长度97.5km。注水系统是采油厂能耗的主要节点,年计划注水耗电22289万千瓦时,注水单耗4.76 kWh/m3。

目前注水存在主要问题:

(1)局部区域注水压力高,与注水负荷不匹配,注水能耗较高。主要是孤四注、孤南注、垦西注注水干压高,注水单耗高。

(2)注水管网腐蚀老化,穿孔频繁影响注水时率。孤一注北一、北二干线,孤五注西一干线、中一三干线。投产时间长,腐蚀严重。

(3)注水机组工艺改造相对滞后,不能满足油藏注水变化要求,泵效较低。孤一注、孤五注投产运行20年以上,注水区域生产发生较大的变化,但注水站生产工艺扔保持原来状态。

2、主要做法

2.1 完善节能组织机构,成立绿色管理小组

集输大队成立绿色节能管理小组,向大队节能分管领导负责报告工作。由工作经验丰富的基层技术员担任组员,技术熟练的技师负责节能设备改造。节能管理小组负责全联合站、注水站、气管站各项节能管理工作。负责四级单位各环节生产运行过程的节能管理,提出节能措施,监督节能改造以及用电、用气管理等等。为安全绿色管理奠定了物质基础。(绿色节能管理网络图)


图1 绿色节能管理网络图

2.2 优化注水机组运行参数,降低注水能耗

(1)垦西注正常情况下,开2台140m3/h离心泵或1台离心泵和1台60m3/h柱塞泵。在富余污水较少的情况下,垦西注只开1台离心泵,2015年1月1日开始实施后,日节电5000kwh,5月4日开1台离心泵和1台60m3/h柱塞泵,节约耗电3000kwh/d。

(2)孤一注区域优化开泵台数(正在实施中)

针对油藏四区西区北注聚压力不能满足地质开发要求的问题,进行注水参数调整,将孤五注增开1台注水泵,注水干压由11.8MPa上升为12.5MPa,满足西区北注水压力的同时,将连通孤一注站的闸门打开,孤一注减开1台注水泵,将两系统并联运行,保持开泵台数不变。实现区域注水能力与注水负荷相匹配。

2015年1月8日以来,针对库存富余污水减少的实际,孤一注减开5#泵,孤一注和孤五注区域负荷进行优化,日节约电能10000kwh。

(3)孤四注开泵2台,其中1台(250m3/h、扬程1200m/8级,配套2000kw电机)低压泵为回灌、开发、掺水系统供水,存在问题是憋压运行,为了节约注水耗电,建议把孤七注1台小排量泵(140m3/h、扬程1450m/10级,配套1000kw电机)拆级改造后移到孤四注运行,预计日节电1200kwh。

2.3 优化注水管网节点,更新注水干线。孤岛厂注水系统干压不断升高,注水站机组生产与站外负荷不匹配,造成不必要的能耗损失。还由于注水站投产时间早,部分管线、阀门、大罐部分腐蚀严重,四座注水站的高压阀组间个别闸门闸板脱落,无法实现开关功能,六座大罐罐底、罐顶腐蚀、塌陷,三条干线∮245×2200穿孔频繁,影响注水系统效率的提高。

通过对注水干线调查落实,孤一注北一干线∮245× 18×1700,1988年10月投产使用,带孤一区2个注聚站和3个配水间,日供水能力为2700立方米,注水干压10.4兆帕。由于该管线投运时间长,出站1500米处管线腐蚀程度严重,仅2014年3月份就穿孔2次,泄漏点3处。该管线地处孤岛至河口主干公路东侧,由于公路拓宽,部分管线压在路基之下,该路段过往行人及车辆频繁,存在较大安全隐患。为保证安全生产,必须更换该段管线。因此,我们加大对干线优化改造工作,于2015年2月对孤一注北一干线自出站进行更换Ф245×18×1700米。为保证孤一注北一线水井所需压力,有效地提高了注水系统效率。

优化注水站阀组节点,更新阀组间流程。注水站高压阀组间担负着整个注水系统的注水任务,注水泵的高压能量首先通过阀组间分水器,分配到各注水干线,再到达配水间、注水井。一旦闸门泄漏或流程穿孔,将影响整个管理区大部分水井的生产和油藏开发,间接造成原油产量损失。因此,孤二注正常情况下开2台400*8级泵、1台400*9级泵,为了节约用电,孤二注改造工程先行施工高压阀组间,争取7月初完成,可以开3台8级泵,节电3000kwh,回灌井由于干压下降减少注水量700m3/d,8口开发注水井油干压接近平衡。

2.4 实施避峰填谷,节约生产能耗

制定“避峰填谷”措施方案,根据峰谷分时电价分布,合理有效地安排生产及辅助用电采取分时段运行,并制定分时段运行的考核措施。有计划地组织“避峰填谷”措施实施,特别是削减用电尖峰、高峰时段的电量,从而减少电费支出。“避峰填谷”运行机制,提高用电管理质量。

孤三注优化开泵参数,2015年1月份开始在采四区孤三注区域探索开展“分时段注水”试验,初选水井50口并测试了吸水指示曲线,筛选出42口井进行试验。到5月15日,试验井全部切换为智能配水模式,峰谷最大注水量差值61m3/h,日节约电费1200元。孤三注区域峰谷瞬时流量(42口井)(m3/h),由于倒泵设备保养等原因,孤三注运行1#高扬程泵,其它时间运行3#低扬程泵,日耗电节约0.6*104kwh。

通过以上注水管网调整优化及节点解剖,整个注水站内综合系统效率由原来的73.4%上升目前的74.6%,提高了1.2个百分点。

3、实施效果

通过该管理方法的应用实施,改造生产工艺流程,更新老化陈旧设备,进一步精细注水生产管理,提高了注水生产效率。比去年同期降低注水单耗0.02kWh/m3,站内综合效率提高1.2%,2015年三季度注水量为1180×104m3。创经济效益为E1=0.02×2360=23.6万元。

注水生产的调节受到站外注水井开发注水需求的制约,有时站外水井保钻、保作业停井停注,造成注水干压波动,或冬季高压掺水,注水量波动,影响注水生产,造成注水单耗上升。

同时,注水生产的目的是为油藏开发服务,服从油井、水井的需求而调节,下一步要继续围绕油藏开发需求为目的,优化注水工艺,提高注水系统效率,为采油厂可持续发展提供产能可靠保障。

 

新常态下煤矿班组建设的几点思考

合作生成教学模式在物理新授课中的行动研究

在航运市场新环境下提升船员履职能力浅议

浅析镀锌钢管卡箍连接工艺

浅谈幼儿园室内班级活动区域的创设

低渗透油田提高采收率途径与对策探讨

相关文章