(浙江造船有限公司 浙江宁波 315537)
作者简介:涂昌剑(1980-)男,浙江造船有限公司轮机工程师。主要从事船舶监造
郭俊(1979-)男,浙江造船有限公司船体工程师。主要从事船舶监造。
摘要:甲醇系统是GPA696船型中比较重要的一个系统,其舵室及管道都由不锈钢制成,带来了诸多安装难度较大等不便因素。1#-4#GPA696船的甲醇系统基本上是在船舶下水后才安装的,舱室空间狭小,管子放样短而多,修改量大。这一特点致使管子在安装过程中浪费现象严重,安装时间过长,质量无法保证。
我们开创了甲醇系统全面分段预装与船台成型工艺,获得了较好的效果。这一工艺的展开在实际工作中减少了返工量,提高了管子安装质量,缩短了安装工期,提高了管材利用率,减少了安装成本,降低了施工人员的安全危害,为后续项目建立了数据,并总结了安装工艺流程。本文主要介绍甲醇系统在分段及船台的安装新工艺,并对这一工艺特点加以说明。
关键词:甲醇;工艺;创新;预装
1引言
舱室,顾名思义就是储放某一物质的巨大密闭空间。在浙江船厂建造的全球首制GPA696船型中,有一个相对于其它舱室极其特殊的舱室,它就是甲醇舱。甲醇是一种无色有酒精气味易挥发的易燃液体,其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.0%-36.5%(体积),因此甲醇需要密封阴凉保存。甲醇可以用作防冻剂、浸出剂、萃取剂、清洗剂、稀释剂、脱水剂等,在海洋工程上有一定的应用。
由于甲醇舱室在一定条件下还要装载其它具有腐蚀性的化学物质,故甲醇舱使用316L不锈钢材质。不锈钢具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀和酸、碱、盐等化学浸蚀性腐蚀。但这也给制造带来了一定的难度,不锈钢在用气割刀进行切割时,其氧化物的熔点大于本身钢材的熔点,故不具备高温切割的条件而需要用等离子切割机进行切割。
甲醇系统的管路也是由不锈钢制成,同样具有一定的操作难度。甲醇系统在前面船施工时,一般是到了船舶下水后才具备开始制作、安装及报验的条件。但是船舶下水后,受限制的因素增多,施工难度增大。故根据以往经验教训,我们着重在分段预装中做文章,提高安装效果。我们在5#GPA696中首先进行了工艺创新附带管理创新,在工作量的前移以及保质保量保工艺等诸多措施保障下,达到了良好的效果。
2创新背景
2.1 1#-4#GPA696在安装过程中,内外场修改比较大,材料浪费严重。
2.2 5#GPA696船的601、602分段是甲醇舱的所在分段,在分段结构开始制造时,分段不锈钢管子内场也已经开始制作;在分段结构完成工作量50%的情况下,分段不锈钢管制作及报验结束并具备管系预装条件;在分段结构完成工作量70%的情况下,开始进行分段管系预装工作;在分段结构具备报检时,分段预装管系也具备了密性报验状态,与分段结构报检同步进行。
3创新操作步骤
3.1首先对601、602分段内的管子进行清点,依据技术部下发的三维图、安装图及原理图对放样管道进行合并。并在内场完成拼接、电焊和拍片(原则上尽可能多的进行合并,合并后由400多根管子减少到261根)。
3.2积极做好和船东、船检协商沟通工作,尽可能满足船东、船检需求,对船东提出的问题,及时修改,并报技术部进行图纸更新。我们对管系焊缝进行拍片,合格率在95%以上,加快了舱室结构及舱室完整性报验,缩短了施工周期,提前满足下一道工序舱室进涂的生产要求。
3.3由于在分段阶段就已经把分段预装管安装结束,减少了601、602分段合拢后工艺孔开孔数量。同时也减少了舱内脚手架搭建,减轻了起重工的工作量。
3.4由于我们的工作量前移,带动了其它工种工作量的也前移,缩短了船舶整体建造工期。
甲醇舱室的主要结构处于601、602分段中,增加管子安装难度的主要是隔离舱的结构。原本船舶在船台和码头时安装隔离舱的管子,但那个时候分段已经合拢,空间狭小,只能把管子做的短而且连接套管又多,如图:
4项目实际评价
4.1质量,拍片一次性通过,舱室结构报检一次性通过。对于施工方式、安装工艺,船东船检给予一致好评。
4.2花费工人:分段预装管系使用210个人工,中组合拢管系使用100个人工,设备连接、管系结构密性使用100个人工,总花费410个人工。与前面每条船甲醇系统花费1500个人工相比,节约了大量的劳动力。
4.3施工安全:无发生任何安全事故。
4.4工期:5#GPA696船开始施工时,1#GPA696船已完成70%的工作量,最后二船报验时间相差无几。节省了大量工期,为其它项目的施工奠定了基础。
4.5材料:相比前船节约了将近2吨的不锈钢,管材的二次利用率与前船相比得到了极大的提升,节约了原材料的投入。
5管理创新
5.1在前期分段预装时合理的安排人力资源,严格按照施工工艺要求在有限的时间内完成分段预装工作,提高生产效率。
5.2在船台合拢后,根据船体进度和状态,对安装工艺进行细化并合理分配人员,以船体为标准适时开展施工,合理分配区域,提高工作效率,合理使用劳动力,满足整体进度要求。
5.3在后续的零碎工作中,减少人员投入,管系施工人员主要是配合系统调试。
6总结
管子放样是根据空间来定的,空间比较狭小所以放样的管子多而短,造成焊接量、施工难度都非常大,同时质量无法保证。所以我们积极进行创新,采取多种措施完善安装工艺,使甲醇系统做到节约物料、保证质量、降低劳力、减轻施工强度的新的安装工艺。
此外,由于甲醇舱及隔离舱的结构提早完成,使得船体和涂装工作提前完工,为后续调试工作创造了大量时间。同时,船台部分工作提前到分段来完成,减少了大量的起吊运输工作。工人的工作环境也得到改善,降低了工人的安全危害。并且进一步提高管系的安装,焊接质量,缩短了船舶建造周期。经过边施工边研究学习,形成了一套比较成熟的甲醇系统安装工艺。为后续船甲醇系统的安装成本降低和效率提高提供了可靠的依据。同时,对后续图纸601、602分段由400多根管子合并为261根管子。减少大量焊接工作和拍片工作。为后续船体舱室报检与舱室进涂提供了宝贵的时间。
参考文献
[1].付锦云,《船舶管路系统》哈尔滨工程大学出版社
[2].徐金仁,《船舶管路安装工艺》哈尔滨工程大学出版社[3].陈铁铭,《船舶管系》人民交通出版社