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船舶电喷柴油机一般安装有TACHO系统,又称曲柄转角编码器,设计为双套(TACHO A和TACHO B),每套共有4个探头。以 TACHO A为例说明,4个探头为:MSA、MMA、Q1A、Q2A, 其中 MSA、MMA 作为柴油机的标记位一个为0°,另一个安放在90°,确定上死点即定时;Q1A、Q2A二个探头检测转速和方向。TACHO B结构上和TACHO A类似,互为热备用。区别在于:MSA是一个特制的半圆环,安装在飞轮端,所有其他探头都安装在自由端。正常情况下曲柄转角编码器TACHO A工作,ECU、CCU所需的相关信号 (如各缸的喷油、排气阀的开关定时等)由它们提供。如果TACHO A发生故障,TACHO B自动无扰动投入工作,同时发出故障报警。柴油机保持正常运行。如果二组曲柄转角编码器A和B单元同时发生故障,ME主机将无法启动。因此,对曲柄转角编码器的良好的管理和维护是至关重要的。
一、故障现象
1、警报:
Tacho set A,B failure偶然有故障出现,
Tacho input A slip(编码器输入A遗漏)
但主机运转不受影响,所以刚有此现象出现是,没有引起值班轮机员重视
2、编码器与机体连接的端盖法兰处有漏油痕迹,擦干表面几乎看不出渗油,但在船舶柴油机运行时始终有油渗漏。
3、曲柄转角编码器有明显的晃动。
二、故障处理
1、为了保证班期,采用适当减低主机转速的方法,至锚地后检查。
2、拆开端盖法兰,发现编码器驱动轴法兰与主机曲轴连接的固定螺栓头部几乎被磨平(见左下图、箭头所示),编码器的驱动轴随时可能因不能固定在主机转动轴上而脱落,造成无法修复的损坏,使主机无法运行。
4、内部清洁后,换新已磨平的螺栓。为了防止编码器驱动轴偏心,需要调整驱动轴的中心线。用磁性百分表调整驱动轴的径向偏差在±0.3mm内。
三、编码器的调试及功能测试
对于电喷柴油机来说,上死点标记影响柴油机的各种定时,且明显影响功率计算的准确度,因此要求上死点的标记误差满足0.2°CA-0.5°CA. 如上死点有1°CA, 功率有± 5.5%的误差.可见编码器的零位对柴油机良好运行有直接的影响,也是电喷柴油机的优势之一。
编码器的零位调整需在停车状态进行。打开示功阀、关闭主启动阀、合上盘车机,打开主机No1缸曲拐箱道门(一般编码器以No.1缸为标记位),正车盘车至No.1缸处于上死点(必须准确),在飞轮处核对,并做记号。
松开编码器A的空心轴锁紧环,用撬棒顺着正车方向慢转空心轴,观察其输出信号放大器(TSA-A)的指示灯,当灯由暗变亮的瞬间停转,将锁紧环锁紧。
继续正车盘车转动45°角(保证TACHO A和TACHO B的夹角为45°、满足A和B的设计要求),松开编码器B的空心轴锁紧环,用撬棒顺着正车方向慢转空心轴,观察其输出信号放大器(TSA-B)的指示灯,当灯由暗变亮的瞬间停转,将锁紧环锁紧。
继续正车盘车,反复核对编码器A、B零位的正确性。功能测试在MOP的TEST中按提示逐步完成,具体操作要在功能测试提示下一步一步完成。
四、故障分析
1、由于各种原因主机转速经常运转在振动较大范围内,如常用转速离共振转速比较近、主机减震措施不够完善等等。振动引起编码器驱动轴产生径向振动,导致驱动轴法兰连接的固定螺栓疲劳松动。
2、配载不合理,若前后吃水差过大(一般大于3米时)会引起轴线发生明显变化,特别是遇上主机开快车,容易引起轴系的轴向振动,也会导致驱动轴法兰连接的固定螺栓疲劳松动。
3、编码器的固定不合理,他的固定支架应与主机振动保持同步,而不应该与主机以外的地板和其他支撑一起固定。
4、固定螺栓松动后外移,碰擦固定端盖而磨平螺栓头部,同时伴随摩擦产生的高温使端盖密封圈老化而渗油,以及编码器故障报警。
5、编码器与信号放大器的连接线没有留出足够的伸展余量而拉得太紧,排线固定支架过于单薄容易引起振动而牵引连接线,连接线的牵引增加了编码器额外的径向负荷,也使编码器容易变形。
五、预防措施
1、加强平时的巡回检查,注意关键部件的细节;发现有不正常现象,及时查找原因,将事故消灭在萌芽状态。
2、加强与驾驶员的沟通和协调,合理调整吃水和主机转速,避免不必要的附加振动。
3、检查信号线和线架,合理留出信号线的伸展量,防止额外牵引的产生,防止振动磨损破坏绝缘和编码器的变形。
4、当发现编码器有振动现象时,及时采取加固措施,防止事态扩大。
5、总结经验,吸取教训,防事故于未然。